發(fā)布日期:2014-11-14 22:59:40
自上個世紀七十年代開始,科研人員一直在摸索高爐渣提鈦產(chǎn)業(yè)化技術的工藝流程,直到上個世紀90年代,攀鋼的科研人員終于摸索出了高溫碳化、低溫選擇性氯化、水洗尾渣制作建筑材料的工藝流程;2009年高爐渣提鈦產(chǎn)業(yè)化中試線正式建成試運行,經(jīng)過不斷優(yōu)化設計,中試線試驗不斷攻克一個個技術難題,并在今年9月25號,帶氯連續(xù)運行達到228.5小時,意味著攀鋼低溫氯化中試線的各項設備聯(lián)動達到了正常生產(chǎn)的要求,低溫氯化中試線運行實現(xiàn)重大突破。
據(jù)了解,攀鋼自1970年投產(chǎn)以來,高鈦型高爐渣已經(jīng)堆積如山,儲量高達7000多萬噸,每年還新增400多萬噸。由于高爐渣中鈦資源的價值巨大,采取堆放的方式處理高爐渣,由此帶來的環(huán)保問題和可持續(xù)發(fā)展的問題不容忽視。如何有效提取高爐渣中的鈦,是世界性難題。目前,高爐渣提鈦產(chǎn)業(yè)化技術研究項目已經(jīng)攻克技術瓶頸,高爐渣高溫碳化—低溫選擇氯化工藝,具有工藝流程短,四氯化鈦產(chǎn)品是氯化法鈦白及海綿鈦的直接原料等優(yōu)點。現(xiàn)在高爐渣高溫碳化—低溫選擇氯化工藝已完全貫通,一旦實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,將使攀西鈦資源利用率從目前的17%提高到50%以上,每年可以處理400多萬噸高爐渣,可從渣中提取二氧化鈦80多萬噸,為攀西釩鈦資源綜合利用和地方經(jīng)濟發(fā)展做出重大貢獻。
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